石拉乌素煤矿持续深化“六精六提”精益管理,紧盯成本管控难点,以技术创新为突破口,全面推广PE管路熔覆修复技术,深挖废旧物资潜在价值,以务实举措推动降本增效工作走深走实、落地见效。

井下排水管路是矿井防范水害、保障安全生产的核心设施。随着开采深度不断延伸,叠加复杂地质条件、巷道围岩变形、设备长期震动等因素,井下PE管路频繁出现开裂破损、管口变形、渗水漏液等故障。以往面对局部损坏的管路,矿井均采用整体更换方式,大量完好管段随之报废,不仅造成物资资源严重浪费,还持续增加管材采购、运输吊装、井下铺设及后期运维等多项费用。随处堆放的废旧管路挤占生产场地,也加大了固体废弃物环保处置压力。据统计,矿井年均报废Φ250型PE排水管近200根,单根新管采购价格1100元,仅原材料年支出便超22万元。而传统缠绕、粘接等简易修复工艺,存在结合强度低、密封性能差、使用周期短等问题,无法满足井下安全生产标准。为从根源破解难题,该矿迅速组建技术攻关专班,经过实地调研、多方比对和现场反复论证,正式引进成熟可靠的PE管路熔覆修复技术,全力打通废旧管路再生复用新路径。

PE管路熔覆技术依托电熔热熔原理作业,通过专用管件内置电阻丝通电加热,让管材对接面均匀熔融,自然冷却后形成一体化密闭结构,可高效完成破损修补、管材拼接、端口重塑等作业,修复后管路综合性能稳定可靠。相较于传统修复方式,该技术优势十分突出,熔接位置强度与全新管材基本持平,抗挤压、抗冲击能力完全适配井下恶劣工况;熔融结合面无缝贴合,彻底消除渗漏隐患,同时保留原有防腐特性,有效延长管路使用寿命,减少重复检修频次。该矿结合管路损坏程度与现场使用场景,推行“一管一策”精准修复模式,精准切割剔除破损管段,规范完成熔接与管口修整,最大限度盘活废旧物资,真正实现应修尽修、物尽其用。

为保障修复管路安全达标投用,矿井建立全流程闭环质量管控体系,层层压实管理责任。在源头管控上,对回收废旧管路逐一筛查核验,精准区分可修复管材与报废管材,详细登记规格参数、受损情况,提前匹配配套耗材。在施工环节,使用专业设备精准切割、精细打磨端面,彻底清除氧化层与杂物,依托全自动电熔焊接设备严格执行技术标准,精准把控热熔时长与冷却周期,最大限度降低人为操作偏差。在竣工验收环节,逐根检查熔接质量,合格产品分类登记存放,不合格产品第一时间返工整改,坚决杜绝问题管路进入生产现场。

与此同时,该矿健全长效管理机制,推动修旧利废工作常态长效运行。清晰划定各区队物资回收职责,统一回收流程与存放标准,确保可修复废旧管路应收尽收。合理布设地面固定修复作业点,统筹调配人力、设备资源,持续提升修复作业效率。严格执行物资优先复用原则,将合格修复管路优先应用于分支排水、临时排水区域,科学搭配新旧管材使用,持续压缩新品采购量。矿井还完善考核激励体系,把修旧利废完成量、物资复用率、成本节约额纳入班组及岗位绩效考核,加大先进典型宣传力度,常态化宣贯节约创效理念,在全矿营造勤俭节约、全员创效的浓厚氛围。
新技术落地应用,实现效益、安全、环保多重收获。Φ250型管路单根修复耗材成本仅160元,相比千元单价的新管,降本效果显著。自2025年4月全面推广以来,矿井已累计修复复用同类管路300余根,直接创效28.1万元。按照当前作业节奏测算,全年可完成各类PE管路修复500根以上,预计节约综合成本超50万元,以一项小技术撬动大额效益增长。废旧管路循环复用,有效减少原材料消耗与固废产出,切实践行绿色低碳发展理念。经熔覆工艺修复的管路承压、密封性能全面达标,井下管路渗漏、爆裂故障发生率同比下降85%以上,有效防范巷道积水、生产中断等风险,持续夯实安全生产根基。

该技术的成功落地,是矿井深耕精益管理、深挖内部潜力的生动实践。整套作业流程简便高效、可复制性强,为同行矿井开展修旧利废工作提供了务实参考,也推动干部职工转变思想,让降本增效从工作要求转变为行动自觉。下一步,石拉乌素煤矿将持续优化熔覆修复工艺,拓宽技术应用领域,完善修旧利废长效机制,紧盯生产经营全链条深挖创效潜力,探索更多低成本、高实效的创新路径,从严抓好成本管控、安全生产、提质增效等各项工作,以扎实成效助力企业高质量发展。(王长伟 李强)